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汽車燈光系統檢測與維修論文

發布時間: 2023-02-21 16:21:08

㈠ 汽車檢測與維修畢業論文,需求範文

江蘇省交通技師學院
JIANGSU COMMUNICATION TECHNICIAN COLLEGE
畢 業 設 計 (論 文)

汽車轉向系統檢測與維修
Testing and Maintenance of Auto Steering System

系 名: 車輛工程系
專業班級:
學生姓名:
學 號:
指導教師姓名:
指導教師職稱:

年 月

目 錄
第一章 汽車轉向系統的歷史與組成 1
1.1 汽車轉向系統的歷史 1
1.2 汽車轉向系統的組成 1
1.2.1 轉向操縱機構 2
1.2.2 轉向器 3
1.2.3 轉向傳動機構 4
第二章 汽車轉向系統的分類 4
2.1液壓助力轉向系統 5
2.2電控液壓助力轉向系統 5
2.3電動助力轉向系統 6
2.4線控轉向系統 7
第三章 汽車轉向系統檢測與維修 7
3.1轉向沉重 7
3.1.1 故障現象 7
3.1.2 故障原因及處理辦法 8
3.2方向盤自由行程過大 8
3.2.1 故障現象 8
3.2.2 故障原因及處理辦法 8
3.3轉向輪抖動 9
3.3.1 故障現象 9
3.3.2 故障原因及處理辦法 9
3.4助力轉向機構檢測與維修 9
結論 11
致謝 12
參考文獻 13

汽車轉向系統檢測與維修
專業班級: 學生姓名:
指導教師: 職稱:

摘要 汽車轉向系統是汽車相當重要的組成部分,對汽車的操縱穩定性起著非常重要的作用,從最早的純機械的轉向系統到現在的電控轉向系統,他們各自的優點也有各自的缺點。
文論述了汽車轉向系統的分類,包括機械式轉向系統,液壓式轉向系統,電控液壓式助力轉向系統和電控助力轉向系統及線控轉向系統。並簡單的介紹了他們各自的工作原理,以及優缺點。最後對汽車轉向系統經常出現的故障進行了分析,尤其是助力轉向機構的檢測與維修。
關鍵詞: 汽車 轉向系統 檢測 維修

Testing and Maintenance of Auto Steering System

Abstract The steering system is a very important part of the car. It plays a very important role in the handling and stability of the car. From the earliest mechanical steering system to the electronically controlled steering system, they have their own advantages and disadvantages. This article main discusses the classification of automotive steering systems, including mechanical steering system, hydraulic steering system, electronically controlled hydraulic power steering system and electronically controlled power steering system and by-wire steering system.And introce their working principles as well as the advantages and disadvantages. Finally, the steering system failures are analysed, especially in the detection and repair of the assistance steering bodies.

Key words Automobile Steering System Testing Maintenance
汽車轉向系統檢測與維修
引言
汽車轉向系統是用來改變汽車行駛方向的專設機構的總稱。汽車轉向系統的功用是保證汽車能按駕駛員的意願進行直線或轉向行駛。一個完整的轉向系統包括轉向操縱機構,轉向器和轉向傳動機構,根據轉向器的不同又分為機械轉向系統和動力轉向系統。本文系統的分析了轉向系統的各自的組成以及他們的故障檢測與維修,為以後人們對汽車轉向系統的研究提供了一定的參考。
第一章 汽車轉向系統的歷史與組成
1.1 汽車轉向系統的歷史
汽車在行駛過程中,需要駕駛員的意志經常改變其行駛方向,即所謂汽車轉向。就輪式汽車而言,實現汽車轉向的方法是,駕駛員通過一定專設的機構,使汽車轉向橋上的車輪相對於汽車縱軸線偏轉一定的角度。在汽車直線行駛時,往往轉向輪也會受到路面側向干擾力的作用,自動偏轉而改變行駛方向。這一套用來改變或恢復汽車行駛方向的專設機構,稱為汽車轉向系統。因此,汽車轉向系統的功用是保證汽車能按照駕駛員的意志而進行轉向行駛。
最好的轉向系統為純機械繫統,由於機械繫統在轉向阻力非常大時,駕駛員需要很大的放線盤轉向力,頻繁的轉向會使駕駛員感覺勞累。後來出現了液壓助力轉向系統,它能較好的幫助駕駛員解決轉向勞累的問題,但是它不能較好的協調轉向輕便和轉向路感之間的矛盾,而且在能耗方面表現的不是很好。隨著電子技術的發展,出現了電控液壓助力轉向系統,它用電機代替了液壓助力轉向系統中的發動機,能較好的解決了能耗的問題,而且也解決了轉向輕便和轉向路感之間的矛盾。但是電控液壓助力轉向系統中液壓油的泄漏和液壓系統的能耗的問題也一直沒有解決掉。目前應用前景最好的是電控助力轉向,它真正實現了按需轉向。
1.2 汽車轉向系統的組成
汽車轉向系統主要由轉向操縱機構,轉向器和轉向傳動機構組成。
1.2.1 轉向操縱機構
轉向盤到轉向器之間的所有零部件總稱為轉向操縱機構。主要由轉向盤,轉向管柱和轉向傳動軸等組成。下圖1為某款汽車的轉向操縱機構與轉向器的布置圖。

圖1東風EQ1090E型汽車轉向操縱機構與轉向器布置圖
Fig1 The Dongfeng EQ1090E vehicle steering control mechanism and steering layout
1.轉向盤
轉向盤由輪緣、輪輻和輪轂組成。轉向盤輪轂的細牙內花鍵與轉向軸連接,轉向盤上都裝有喇叭按鈕,有些轎車的轉向盤上還裝有車速控制開關和安全氣囊。
2.轉向軸、轉向柱管及其吸能裝置
轉向軸是連接轉向盤和轉向器的傳動件,轉向柱管固定在車身上,轉向軸從轉向柱管中穿過,支承在柱管內的軸承和襯套上。轎車除要求裝有吸能式轉向盤外,還要求轉向柱管必須裝備能夠緩和沖擊的吸能裝置。轉向軸和轉向柱管吸能裝置的基本工作原理是:當轉向軸受到巨大沖擊而產生軸向位移時,通過轉向柱管或支架產生塑性變形、轉向軸產生錯位等方式,吸收沖擊能量。Mazda 6轎車轉向柱管吸能裝置的工作原理是:發生碰撞時,轉向器向後移動,下轉向傳動軸插入上轉向傳動軸的孔中,上轉向傳動軸被壓扁,吸收了沖擊能量。此外,轉向柱管通過支架和U形金屬板固定在儀錶板上。當駕駛員身體撞擊轉向盤後,轉向管柱和支架將從儀錶板上脫離下來向前移動。這時,一端固定在儀錶板上而另一端固定在支架上的U形金屬板就會產生扭曲變形並吸收沖擊能量。如果汽車上裝用了網格狀或波紋管式轉向柱管吸能裝置,當發生猛烈撞車導致人體沖撞轉向盤時,網格部分或波紋管部分將被壓縮產生塑性變形,吸收沖擊能量。
1.2.2 轉向器
1.轉向器的傳動效率
轉向器的輸出功率與輸入功率之比稱為轉向器傳動效率。
(1)正效率
功率由轉向軸輸入,由轉向傳動機構(如轉向橫拉桿或搖臂)輸出的情況下求得的傳動效率稱為正效率,顯然,正效率越高越好。
(2)逆效率
功率由轉向傳動機構輸入,由轉向軸輸出的情況下求得的傳動效率稱為逆效率。
(3)可逆式轉向器
逆效率很高的轉向器稱為可逆式轉向器。其特點是路面傳到轉向傳動機構的反力很容易傳到轉向軸和轉向盤上,利於汽車轉向結束後轉向輪和轉向盤的自動回正,但也能將壞路面對車輪的沖擊力傳到轉向盤,發生「打手」情況。常用於轎車、客車和貨車。
(4)不可逆式轉向器
逆效率很低的轉向器稱為不可逆式轉向器。不可逆式轉向器使轉向輪不能自動回正、沒有路感。由於上述特性,在汽車上很少採用。
(5)極限可逆式轉向器
逆效率略高於不可逆式轉向器稱為極限可逆式轉向器。其反向傳力性能介於可逆式和不可逆式之間,接近於不可逆式。採用這種轉向器時,駕駛員有一定路感,可以實現轉向輪自動回正,只有路面沖擊力很大時,才能部分地傳到轉向盤。常用於越野車和礦用自卸汽車。
2.齒輪齒條轉向器
齒輪齒條式轉向器是以齒輪和齒條傳動作為傳動機構,適合與麥弗遜式獨立懸架配用,常用於轎車、微型貨車和輕型貨車。目前,轎車普遍採用的都是齒輪齒條式轉向器。
3.循環球式轉向器
循環球式轉向器中一般有兩級傳動副,第一級是螺桿螺母傳動副,第二級是齒條齒扇傳動副。常用於各種輕型和中型貨車,也用於部分輕型越野汽車。轉向螺桿轉動時,通過鋼球將力傳給轉向螺母,使螺母沿軸向移動。同時,在螺桿、螺母和鋼球間的摩擦力矩作用下,所有鋼球便在螺旋管狀通道內滾動,形成「球流」。
4.渦桿曲柄指銷式轉向器
具有梯形截面螺紋的轉向蝸桿支承在轉向器殼體兩端的球軸承上,蝸桿與錐形指銷相嚙合,指銷用雙列圓錐滾子軸承支於搖臂軸內端的曲柄孔中。當轉向蝸桿隨轉向盤轉動時,指銷沿蝸桿螺旋槽上下移動,並帶動曲柄及搖臂軸轉動。
1.2.3 轉向傳動機構
從轉向器到轉向輪之間的所有傳動桿件總稱為轉向傳動機構。轉向傳動機構的功用是將轉向器輸出的力和運動傳到轉向橋兩側的轉向節,使轉向輪偏轉,並使兩轉向輪偏轉角按一定關系變化,以保證汽車轉向時車輪與地面的相對滑動盡可能小。
1.轉向傳動機構的組成
轉向傳動機構由轉向搖臂、轉向直拉桿、轉向節臂和轉向梯形等零部件共同組成,其中轉向梯形由梯形臂、轉向橫拉桿和前梁共同構成。
2.轉向搖臂
循環球式轉向器和蝸桿曲柄指銷式轉向器通過轉向搖臂與轉向直拉桿相連。轉向搖臂的大端用錐形三角細花鍵與轉向器中搖臂軸的外端連接,小端通過球頭銷與轉向直拉桿作空間鉸鏈連接。
3.轉向直拉桿
轉向直拉桿是轉向搖臂與轉向節臂之間的傳動桿件,具有傳力和緩沖作用。在轉向輪偏轉且因懸架彈性變形而相對於車架跳動時,轉向直拉桿與轉向搖臂及轉向節臂的相對運動都是空間運動,為了不發生運動干涉,三者之間的連接件都是球形鉸鏈。
4.轉向橫拉桿
轉向橫拉桿是轉向梯形機構的底邊,由橫拉桿體和旋裝在兩端的橫拉桿接頭組成。其特點是長度可調,通過調整橫拉桿的長度,可以調整前輪前束。
第二章 汽車轉向系統的分類
汽車轉向系統根據轉向能源的不同分為機械轉向系統和動力轉向系統兩大類。機械轉向系統的所有傳力件都是機械的,主要由轉向操縱機構,轉向器和轉向傳動機構三大部分組成。上一章已經對其進行了分析。下面主要討論動力轉向系統。動力轉向系統又分為,液壓助力系統,電動助力轉向系統和線控轉向系統。
2.1液壓助力轉向系統
1.常壓式液壓助力轉向系統
其特點是無論轉向盤處於中立位置還是轉向位置,也無論轉向盤保持靜止還是運動狀態,系統工作管路中總是保持高壓。
2.常流式液壓助力轉向系統
其特點是轉向油泵始終處於工作狀態,但液壓助力系統不工作時,基本處於空轉狀態。多數汽車都採用常流式液壓助力轉向系統。
2.2電控液壓助力轉向系統
在傳統液壓助力轉向系統的基礎上加裝電控系統,使輔助轉向力的大小不僅與轉向盤的轉角增量(或角速度)有關,還與車速有關,就形成了電控液壓助力轉向系統。與傳統液壓助力轉向系統相比,增加了液壓反應裝置和液流分配閥,而加設的電控系統則包括動力轉向ECU、電磁閥和車速感測器等。電控液壓助力轉向系統利用電控單元根據車速調節作用在轉向盤上的阻力,通過控制轉向控制閥的開啟程度以改變液壓助力系統輔助力的大小,從而實現輔助轉向力隨車速而變化的助力特性。下圖2為電控液壓助力轉向系統的示意圖。

圖2電控液壓助力轉向系統示意圖
Fig2 Electronically controlled hydraulic power steering system diagram
2.3電動助力轉向系統
直接助力式電動轉向系統是一種直接依靠電動機提供輔助轉矩的動力轉向系統,可以根據不同的使用工況控制電動機提供不同的輔助動力。當轉向軸轉動時,轉矩感測器開始工作,把兩段轉向軸在扭桿作用下產生的相對轉角轉變成電信號傳給電子控制單元(ECU),ECU根據車速感測器和轉矩感測器的信號決定電動機的旋轉方向和助力電流的大小,並將指令傳遞給電動機,通過離合器和減速機構將輔助動力施加到轉向系統(轉向軸)中,從而完成實時控制的助力轉向。下圖3為電動助力轉向系統示意圖。

圖3電動助力轉向系統示意圖
Fig3 Electric power steering system schematic
目前應用前景最好的也是電動助力轉向系統,相比其他幾種轉向助力系統有下列的優缺點。
1.優點
(1)效率高、能量消耗少;
(2)系統內部採用剛性連接,反應靈敏,滯後小,駕駛員的「路感」好;
(3)結構簡單,質量小;
(4)系統便於集成,整體尺寸減小;省去了油泵和輔助管路,總布置更加方便;
(5)無液壓元件,對環境污染少。
2.缺點
(1)直接助力式電動轉向系統提供的輔助動力較小,難以用於大型車輛;
(2)減速機構、電動機等部件會影響汽車的操縱穩定性,正確匹配整車性能至關重要;
(3)使用電動機、減速機構和轉矩感測器等部件,增加了系統的成本。
2.4線控轉向系統
線控轉向系統用感測器記錄駕駛員的轉向意圖和車輛的行駛狀況,通過數據線將信號傳遞給車載電腦,電腦據此做出判斷並控制液壓激勵器提供相應的轉向力,使轉向輪偏轉相應角度實現轉向。下圖4為線控轉向的組成示意框圖。

圖4線控轉向組成示意框圖
Fig4 By-wire steering system diagram
第三章 汽車轉向系統檢測與維修
汽車轉向系的性能直接關繫到汽車行駛的穩定性和安全性。汽車在長期的運行中,前橋和轉向系各零件會發生各種耗損,如磨損,變形,裂紋和車輪定位角改變。這些都會破壞正常運行,使汽車在行駛中,發生不同程度的轉向沉重,方向不穩,行駛跑偏,前輪搖擺等故障。這將增加駕駛員的勞動強度,甚至影響到安全行駛,所以一定要重視轉向系的維修與調整。常見的故障包括:轉向沉重,轉向盤自由行程過大和轉向輪抖動。
3.1轉向沉重
3.1.1 故障現象
汽車行駛中,駕駛員向左、右轉動轉向盤時,感到沉重費力,無回正感;汽車低速轉彎行駛和調頭時,轉動轉向盤感到非常沉重,甚至打不動。
3.1.2 故障原因及處理辦法
轉向沉重的根本原因是轉向輪氣壓不足或定位不準,轉向系傳動鏈中出現配合過緊或卡滯而引起摩擦阻力增大。具體原因主要有:
(1)轉向輪輪胎氣壓不足,應按規定充氣。
(2)轉向輪本身定位不準或車軸、車架變形造成轉向輪定位失准,應校正車軸和車架,並重新調整轉向輪定位。
(3)轉向器主動部分軸承調整過緊或從動部分與襯套配合太緊,應予調整。
(4)轉向器主、從動部分的嚙合間隙調整過小,應予調整。
(5)轉向器缺油或無油,應按規定添加潤滑油。
(6)轉向器殼體變形,應予校正。
(7)轉向管柱轉向軸彎曲或套管凹癟造成互相碰擦,應予修理。
(8)轉向縱、橫拉桿球頭連接處調整過緊或缺油,應予調整或添加潤滑脂。
(9)轉向節主銷與轉向節襯套配合過緊或缺油,或轉向節止推軸承缺油,應予調整或添加潤滑脂等。
3.2方向盤自由行程過大
3.2.1 故障現象
汽車保持直線行駛位置靜止不動時,轉向盤左右轉動的游動角度太大。具體表現為汽車轉向時感覺轉向盤松曠量很大,需用較大的幅度轉動轉向盤,方能控制汽車的行駛方向;而在汽車直線行駛時又感到行駛方向不穩定。
3.2.2 故障原因及處理辦法
轉向盤自由行程過大的根本原因是轉向系傳動軸中—處或多處的配合因裝配不當、磨損等原因造成松曠。具體原因主要有:
(1)轉向器主、從動嚙合部位間隙過大或主、從動部位軸承松曠,應予調整或更換。
(2)轉向盤與轉向軸連接部位松曠,應予調整。
(3)轉向垂臂與轉向垂臂軸連接松曠,應予調整。
(4)縱、橫拉桿球頭連接部位松曠,應予調整或更換。
(5)縱、橫拉桿臂與轉向節連接松曠,應予調整或更換。
(6)轉向節主銷與襯套磨損後松曠,應予更換。
(7)車輪輪轂軸承間隙過大,應予更換等。
3.3轉向輪抖動
3.3.1 故障現象
汽車在某低速范圍內或某高速范圍內行駛時,出現轉向輪各自圍繞自身主銷進行角振動的現象。尤其是高速時,轉向輪擺振嚴重,握轉向盤的手有麻木感,甚至在駕駛室可看到汽車車頭晃動。
3.3.2 故障原因及處理辦法
轉向輪抖動的根本原因是轉向輪定位不準,轉向系連接部件之間出現松曠,旋轉部件動不平衡。具體原因主要有:
(1)轉向輪旋轉質量不平衡或轉向輪輪轂軸承松曠,應予校正動平衡或更換軸承。
(2)轉向輪使用翻新輪胎,應予更換。
(3)兩轉向輪的定位不正確,應予調整或更換部件。
(4)轉向系與懸掛的運動發生干涉,應予更換部件。
(5)轉向器主、從動部分嚙合間隙或軸承間隙太大,應予調整或更換軸承。
(6)轉向器垂臂與其軸配合松曠或縱、橫拉桿球頭連接松曠,應予調整或更換。
(7)轉向器在車架上的連接松動,應予緊固。
(8)轉向輪所在車軸的懸掛減振器失效或左右兩邊減振器效能不一,應予更換。
(9)轉向輪所在車軸的鋼板彈簧U形螺栓松動或鋼板銷與襯套配合松曠,應予緊固或調整。
(10)轉向輪所在車軸的左右兩懸掛的高度或剛度不一,應予更換等。
3.4助力轉向機構檢測與維修
大多數中級以上的現代轎車,為同時滿足轉向省力和轉向靈敏度的要求,普遍採用液壓式動力轉向系統。按時和正確的維護是轉向系統能正常工作,減小故障和延長使用壽命的主要手段,是保證行車安全的重要措施之一。
1.油液的及時補充和更換
(1)經常檢查儲液罐的液面高度是否在油位標志的范圍。檢查時要注意熱和冷標志。如果發現油液面高度低於規定標志時,要及時補充。還應該經常注意觀察油液中是否有泡沫,有則說明系統內有空氣或者液面太低,要排氣或者補充油液。
油液在使用和存放過程中,其品質會不斷下降,嚴重時會直接影響轉向系統的工作,甚至引起故障。故必須保障使用保質期內的油液,並按照油液使用說明書規定的行駛里程定期更換。必須使用指定的油液,不能隨意更換。同時注意不能將兩種不同的油液混合使用。
(2)油液的排放和加註。把車水平停放,頂起前橋,支撐好汽車,是方向盤處於中間位置,打開儲液罐的蓋,排出罐內油液。
(3)系統排氣的方法。如發現系統內有空氣,或者更換油液和維修液壓迴路時,應對系統進行排氣。方法如下:把車水平停放,頂起前橋,支撐好汽車。將油液補充到標定范圍,如發現下降,應及時補充足。重新接上高壓線,啟動發動機並使之怠速運轉,將方向盤回轉到左右極限位置數次,在這過程中,注意觀察液面位置。
2.動力轉向系統的檢查
(1)方向盤的檢查
檢查自由間隙。在發動機熄火,方向盤處於中間位置時,用拉力計沿方向盤的切線方向施加5N的拉力,檢查方向盤的自由間隙,標准值為25-50mm。如不符合,檢查轉向器齒輪的嚙合間隙和傳動機構球頭的間隙。
檢查回正性能。此項檢查需在寬闊的場地路試,實驗前應確保輪胎氣壓正常。首先慢性,分別向左,向右輕輕地小角度轉向,檢查左右轉向力有無明顯的不同及方向盤的回正情況,不正常則維修。如果正常,以35km/h的速度行駛,將方向盤順(逆)時針轉過90°,1-2s後放開方向盤,如果回正度超過70°,說明其回正性能良好。
檢查原地轉向力。將汽車停於硬質的平面上,確保輪胎氣壓符合要求,使方向盤處於中間位置。起動發動機,使之怠速運轉。用拉力計順時針和逆時針分別拉動方向盤115度,切向力應小於37N。如果拉力過大,則檢查油泵的皮帶是否過松,損壞,油液是否不足,系統內有無空氣,軟管是否扭曲等。
(2)系統油壓的測試
油壓測試的目的是檢查液壓系統及其主要元件的性能。在測試之前,應確保油泵的驅動裝置是正常的。
檢測時,在油泵出口與轉向器進口之間連接專用的測試工具,連接順序為油泵出油口-壓力表-關閉閥-轉向器進油口。起動發動機,對系統進行排氣,並把油液補充到標志范圍,原地左,右轉動方向盤幾次,使油溫升高到50-60℃,然後讓發動機怠速運轉,依次做下面的檢查。
檢查油泵的輸出壓力。關閉閥門,此時表上的壓力即為泵的輸出壓力,標准值不小於8MPa。如果過低,說明油泵內部泄露嚴重,應大修或更換油泵。
檢查不同轉速下系統的壓力差。完全開通閥門,提高發動機轉速,分別記錄發動機轉速為1000r/min和3000r/min時的壓力值,兩者之差應小於0.15MPa,如果不符合,則應維修或更換流量控制閥。
檢查無負荷時的壓力。完全開通閥門,此時系統處於無負荷狀態,壓力值標准為0.8-1MPa。油壓如果過大,說明液壓系統內部有堵塞。
檢查方向盤極限位置的壓力。完全開通閥門,原地分別向左和向右轉動方向盤極限位置,此時表上的壓力值不應小於8MPa,如果壓力過小,說明轉向器內漏嚴重,需要大修或者更換。
轉向壓力開關的檢測。油泵上安裝有一路開關,其作用是,當汽車在發動機怠速或者低速轉彎時接通,提高發動機的怠速轉速。使發動機熄火,撥開壓力開關的接頭,在油泵的插座上連接歐姆表,再重新起動發動機。逐漸關閉閥門,使油壓升高,然後觀察開關接通時的壓力值是否為115-210MPa,逐漸打開閥門,使油壓降低,然後觀察開關接通時的壓力值是否為107-112MPa。
如果有一項不符合,更換開關。壓力檢查完後,拆下專用測試工具,接好油管後,要注意重新給系統排氣,補足油液。

結論
論文分析了不同種類汽車的轉向系統,以及他們各自的工作原理和優缺點。最後分析了轉向系統的常見故障,對不同的故障現象提出了各自的解決辦法。論文在最後對液壓助力轉向機構的故障進行了特別的分析。
致謝
在學院學習生活的三年裡,我在各位老師孜孜不倦地教誨下,通過自己的努力,順利完成了大學三年的學習任務。
首先,應當感謝學院的各級領導給我們營造了良好的學習氛圍和舒適的生活環境,以及對我們學業上的重視與關懷,特別是對本次畢業設計給予了大量人力、物力的支持。
在本次畢業設計中,我的指導教師嚴謹細致、不辭辛勞和精益求精的教學態度,使我深受感動,這對我在本次畢業設計中取得的成績起了決定性的作用,在此致以衷心的感謝。當然,也要感謝在設計中關心幫助過我的各位同學。
我知道我的這次設計還存在著許多缺陷和不完善的地方,將會在今後的生活和工作中不斷的去學習。

參考文獻
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利用尾氣分析發動機的故障

有一輛1995年生產的尼桑藍鳥轎車,故障現象是冷車時掛擋後踩油門有輕微的沖擊,怠速不良,做過許多檢查和修理,始終不能解決問題。

該車最初進廠修理是因為沖洗發動機後不能著車,拖進廠後檢查發現點火系統進水,進行請潔乾燥之後重新裝復,車雖然著了,但是怠速有些不穩。經過檢查發現高壓線有漏電現象,分火頭和分電器蓋也有些燒蝕。徵得用戶同意後對上述部件進行了更換,發動機故障基本排除,但用戶反映車不好用,冷車掛檔後踩油門有輕微的沖擊。雖然故障現象非常不明顯,但用戶執意要求檢修,並聲稱如果問題不能解決,就要把前面的修理費用免掉。

我接到這輛車時正是熱車,由於一時不能驗證故障現象,便先根據用戶描述的情況進行分析,認為故障可能出在油路上。隨後在熱車狀態下進行無負荷測試尾氣,測試結果如下:怠速時HC為275ppm(標准值為220ppm),CO為0.3%(標准值為1.2%);高怠速時HC為120—150ppm,CO為0.3%一0.5%(該廠僅有一台兩氣廢氣分析儀)。測量氣缸壓力,各缸壓力正常。進行氣缸功率平衡測試,各缸工作都正常。進行斷缸測試,各缸HC和CO值變化都一樣。

從上面的數據當中是否可以發現問題呢7當然可以。盡管兩氣尾氣分析儀本身沒有數據分析和混合比濃度測試的功能(一般四氣尾氣分析儀可以通過CO,、O2以及過量空氣系數入直接看出混合比濃度),但通過數據可以看出,這輛車的尾氣排放偏低,對於沒有安裝氧感測器和三元催化器的車輛來說是太低了。CO含量高一般是因為混合比偏濃,而CO含量太低的一個主要原因是混合比偏稀。

根據這個思路,我將該車的尾氣調高,將CO調到1.0,HC調到200ppm。當車完全冷卻後再次進行檢測,尾氣排放沒有超標,原來的故障現象也徹底消失了。

各系統故障的方法,其目的是對發動機的燃燒狀況進行綜合評價。尾氣分析的主要內容有混合氣空燃比、點火正時及催化轉化器轉化效率等,主要的分析參數有CO、HC、CO2,和O2等的含量,還有空燃比(A/F)或過量空氣系數入。尾氣分析的項目如表1所示。

二、尾氣分析的基本規則

HC和O2的讀數高,是由點火系統不良或混合氣過稀失火引起的。當測試的CO、HC值高,而C02、02值低時,表明發動機工作混合氣很濃。如果燃燒室中沒有足夠的氧氣保證正常燃燒,通常情況下,CO2的讀數和CO的讀數相反。燃燒越完全,CO2的讀數就越高,其最大值在13.5%—14.8%之間,此時CO的讀數應該等於或接近於0.O2的讀數是最有用的診斷數據之—,02的讀數和其它3個讀數一起,能幫助找出故障診斷的難點。

通常,裝有催化轉化器的汽車,O2的讀數應該是1.0%—2.0%,說明發動機燃燒很好,只有少量未燃燒的02通過氣缸排出。如果02的讀數小於1.0%,則說明混合氣太濃,不利於燃燒。如果02的讀數超過2%,則說明混合氣太稀。

利用功率平衡試驗(根據製造廠的使用說明)和四氣尾氣分析儀的讀數,可以看出每個缸的工作狀況。如果每個缸C0和C02的讀數都下降,HC和C02的讀數都上升,且上升和下降的量都一樣,則證明每個缸都工作正常。如果只有一個缸的變化很小,其它缸都一樣,則表明這個缸點火或燃燒不正常。

一個調整好的閉環控制電控汽車的尾氣排放中,HC的含量大約為55~100ppm,CO應低於0.5%,O2為1.0%~2.0%,C02為13.8%~15.0%。

汽車尾氣測試值與系統故障的判斷分析如表2所示。

三、幾種常見的氣分析儀

汽車尾氣分析儀有兩氣、四氣和五氣等多種類型,下面分別進行介紹。

兩氣尾氣分析儀
兩氣尾氣分析儀是用來測量汽車尾氣排放中C0和HC的體積分數的。但是,如果一輛車的排氣管或尾氣分析儀的測量管路有泄漏,那麼所檢測到的就是被外部空氣稀釋了的尾氣,C0和HC的測量值將降低,自然就不能反映尾氣的真實含量。目前國內所用的兩氣尾氣分析儀大多都不具有檢查自身泄漏的功能,因此即使用兩氣尾氣分析儀測量車輛尾氣,也不能真實地反映出發動機的故障來。

2.四氣尾氣分析儀

隨著裝有三元催化轉化器和電子控制系統汽車的增多,汽車的排放標准也更加嚴格,因此需要更精確地測量尾氣並診斷車輛排放超標的原因。四氣尾氣分析儀不僅具備兩氣尾氣分析儀的所有功能,而且還能進行故障診斷和分析,它除了能測量C0和HC外,還能測量C02和02、發動機油溫、轉速等,以及計算過量空氣系數入和空燃比A/F等。所以四氣尾氣分析儀不僅可作為環保檢測儀器使用,作為發動機故障檢測分析的診斷工具也非常有用。

對於幾種尾氣的分析,前面我們已經做過闡述,在這里只對過星空氣系數入進行簡要的說明。過星空氣系數入可以直觀地告訴我們空燃比的情況,從理論上講,混合氣的過星空氣系數入=1最為標准,但實際上不可能沒有變化,所以一般情況下入被設計為0.97—1.04(有些車有具體說明),可以看成是理想的匹配。若入大於該值,說明空燃比過大,混合氣過稀;若入小於該值,則為空燃比過小,混合氣過濃。

四氣尾氣分析儀還可提供發動機轉速(RPM)和發動機溫度(TEMP)參數,作為故障診斷時的參考數據o

五氣尾氣分析儀
當C0和HC降低時,可能會引起尾氣中的N0x濃度升高,若要監測N0x的濃度,就得使用五氣尾氣分析儀。而且,N0x常常是在高溫大負荷的情況下產生的,若沒有底盤測功機,就只能靠路試去測量。

四、幾個應用實例

一輛捷達轎車,裝備ATK新2氣門發動機,配有三元催化轉換器。用戶反映該車發動機工作不穩,測量尾氣排放嚴重超標。
捷達新2氣門ATK發動機採用電子控制多點順序燃油噴射管理系統,該系統是一個集噴油、點火、怠速、爆震、空調、自我診斷及陂行回家等功能於一體的閉環集中控制系統。

根據該車故障現象,首先檢查火花塞,發現火花塞間隙偏大,更換新件後,尾氣排放情況略有好轉,但未得到明顯改善。連接故障診斷儀V.A.G1552對發動機電控系統進行檢測,調出1個故障碼(氧感測器)。按故障碼的提示,檢查氧感測器至發動機電腦的連接線束,未發現短路、斷路情況,於是將氧感測器更換。隨後試車,繼續測量尾氣,尾氣排放指標依然偏高,但發動機電控系統已無故障顯示。

用燃油壓力表測量噴射系統壓力,發動機怠速時油壓為250kPa,急加速時為300kPa;關閉點火開關10min後,系統保持壓力為200kPa,以上各項數據均正常。接下來拆下噴油嘴進行超聲波清洗,測量其電阻值為15Ω,也符合標准。連接壓力機,觀察噴油嘴霧化狀態良好,檢查噴油嘴連接線束,也無短路、斷路情況。

繼續檢查點火系統,用萬用表測量點火線圈、高壓線電阻均正常。將發動機恢復後試車,故障依舊。用V.A.G1552查尋故障存儲,仍沒有故障碼出現。在讀取測量數據時,觀察到氧感測器信號電壓在0.2—0.8V之間變動,屬正常;進氣壓力感測器的數據也符合標准。於是懷疑三元催化轉換器有問題,將其更換後試車,尾氣排放依然超標。檢查配氣相位,正時標記正確;懷疑汽油質量有問題,清洗油箱及管路並更換優質汽油後,情況絲毫不見好轉。

經仔細觀察發現:如果起動發動機後怠速運轉而不進行路試,尾氣排放基本合格;路試約2km後尾氣排放指標升高;若每次起動間隔時間超過30min,怠速測量基本合格。根據上述情況,決定更換發動機電腦,但將電腦更換了也無濟於事。

其它部分是否存在問題呢?於是抱著試試看的想法,拆下排氣歧管進行檢查,並與新的排氣歧管進行比較,發現該車氧感測器的排氣取樣孔偏小。換上新的排氣歧管進行尾氣檢測,各項指標顯著降低。對該車進行路試,尾氣排放依然合格。恢復該車所換的其它配件,繼續試車,尾氣排放始終未超標。

由此可以斷定,故障部位就在氧感測器排氣取樣孔。由於從氣缸內排出的廢氣處於高速流動狀態,行至氧感測器取樣孔處時形成渦流,導致排出的廢氣不能及時在此處更新,使氧感測器不能准確地向發動機電腦反饋同步信號,造成發動機電腦不能根據實際工況對噴油脈寬進行正確修正,最終出現發動機工作異常,尾氣排放嚴重超標的故障。

有一個時期,曾有一批車出現過此類故障,都是由於進行尾氣改造後,氧感測器取樣孔打得不合適,導致氧感測器不能有效採集尾氣,造成信號失准。

一輛裝備5S—FE發動機的豐田佳美轎車,發動機怠速不穩,經常熄火。
該車採用TCCS發動機電子控制系統。首先調取故障代碼,儀錶板上的發動機故障指示燈顯示為正常代碼。用四氣尾氣分析儀進行檢測,儀器顯示的檢測結果如表3所示。由檢測結果可以看出:HC和02都較高,這是空燃比失衡的一個重要特徵;C0值較低,而C02在峰值,這說明可燃混合氣已充分燃燒,點火系統應該不會有什麼問題;入值較高。綜合分析表明,該發動機工作時的混合氣偏稀,因此應從進氣系統和供油系統著手進行故障檢查。

對車輛進行檢測:真空管無漏氣、錯插現象;PCV閥密封良好,機油尺插口良好。起動發動機,將化油器清洗劑噴在進氣管墊和EGR閥周圍,發現隨著轉速上升,怠速逐漸穩定。取下EGR閥,發現針閥周圍有少量積碳,EGR閥通道上有很多積碳,針閥不能落入閥座,致使進氣歧管的混合氣被廢氣稀釋,從而怠速不穩,發動機容易熄火。

對EGR閥進行徹底清洗,並換上新墊,起動發動機,一切恢復正常。再次用尾氣分析儀進行檢測,結果如表4所示,所有數據都在標准范圍之內,故障排除。

從這個故障診斷實例可以看出,在對有故障的車輛做完必要的常規檢查之後,使用尾氣分析儀可以很快發現故障的本質原因,縮小檢修范圍。

一輛廣東三星6510汽車,套裝97款克菜斯勒道奇3.3L發動機,行駛里程為140000km。
故障現象:掛檔輕加油門至1200r/min時有時熄火,不熄火時怠速降至400—500r/min甚至更低;急加油門沒有任何故障,熄火後起動容易。

故障分析:試車過程中,沒有明顯的斷油或斷火的感覺,但總感覺進入的空氣量不夠用。經檢查,怠速系統沒有任何故障,怠速馬達在其它修理廠進行過替換試驗,沒有問題;節氣門體也進行過更換試驗,沒有問題;用額外補充進氣量的辦法(斷開一個節氣門體後面的真空管),同樣沒有解決任何問題。原地不掛檔加油門試驗,無論怎樣試驗均沒有任何故障徵兆,發動機轉速從1200r/min到800r/min下降非常平穩。懷疑是進氣壓力感測器有故障,有可能緩加油門時不能很好地感知進氣量,所以使用檢測儀的數據流功能,對各個數據進行實時觀察,沒發現有錯誤的數據流,MAP數值正常。對供油系統和點火系統進行仔細檢查和測量,均沒有發現任何故障。

到現在為止應該說僅是憑經驗感覺一點故障線索,那就是感覺好像進氣量太少。既然懷疑是因為進氣量太少造成的故障,那麼通過尾氣檢測一定可以發現一些線索,所以對尾氣進行了測量,怠速時的檢測結果如表5所示。

通過測量結果我們可以發現,混合氣偏稀(入大於1.03),燃燒比較好 (CO2較高,接近於15%)。通過上面的分析,可以間接證明該車進氣或者供油系統有故障。為了檢驗這一分析,將所有影響進氣量或感知進氣量的元件一一列出,採取逐步分析排除的辦法確定故障元件。這些元件有:怠速馬達、節氣門體及其感測器、MAP感測器、EGR閥。前幾種元件已經檢驗和試驗過, 目前只剩下EGR閥沒進行過檢驗。

EGR排氣再循環閥的功用是在發動機工作過程中,將一部分廢氣引到吸入的新鮮空氣(或混合氣)中返回氣缸進行再循環,以減少N0x的排放量。因為N0x主要是在高溫富氧條件下生成的,廢氣為惰性氣體,在燃燒過程中吸收熱量,這樣將降低最高燃燒溫度,也減少了N0x的生成量。但是過度的排氣再循環會影響發動機的正常運行,特別是在怠速、低速小負荷及發動機冷態運行時,參與再循環的廢氣會明顯降低發動機的性能。因此應根據工況及工作條件的變化,自動調整參與再循環的廢氣量。根據發動機結構不同,進入進氣歧管的廢氣量一般控制在6%—13%之間。

在EGR系統中,通過一個特殊的通道將排氣歧管與進氣歧管連通,在該通道上裝有EGR閥,通過控制EGR閥的開度來控制參與再循環的廢氣量(如圖1所示)。EGR閥開啟或關閉是由閥上方真空氣室的真空度來控制的,而真空度則由受ECU控制的EGR真空電磁閥控制。

EGR電磁閥受ECU控制,ECU根據發動機轉速、空氣流量、進氣管壓力、溫度等信號控制EGR電磁線圈通電時間的長短,以此來控制進入EGR閥真空氣室上方的真空度,從而控制EGR閥的開度,改變參與再循環的廢氣量。

裝有背壓修正閥的EGR排氣再循環系統,在EGR(真空)電磁閥與EGR閥間的真空管路中裝有一個背壓修正閥,其功用是根據排氣歧管中的背壓附加控制月F氣再循環。即當發動機在小負荷工況,排氣背壓低時,背壓修正閥保持EGR閥處於關閉狀態,不進行排氣再循環;只有在發動機負荷增大,排氣歧管背壓增大時,背壓修正閥才允許EGR閥打開,進行排氣再循環。

排氣歧管的背壓通過管路作用在背壓修正閥的背壓氣室下方,當發動機處於小負荷工況,排氣背壓低時,在閥門彈簧的作用下氣室膜片向下移動,使修正閥門關閉真空通道,此時EGR閥在其閥門彈簧作用下保持關閉,因而不進行排氣再循環;當發動機負荷增大,排氣歧管背壓升高時,修正閥背壓氣室下方的背壓升高,使膜片克服閥門彈簧彈力向上運動,將修正閥門打開,由EGR電磁閥控制的真空通過背壓修正閥進入EGR閥上方真空氣室,將EGR閥吸開,月F氣再循環通道打開,廢氣進行再循環。

EGR電磁閥受ECU控市IJ,ECU根據轉速信號、進氣壓力信號、水溫信號、空氣流量信號等,通過控制EGR電磁閥的開度來控制進入EGR閥的真空度,從而控制EGR閥的開度,改變參與再循環的廢氣量。

通過上面的EGR閥工作原理分析可知,EGR在怠速工況和小負荷情況下是不參與工作的,否則會有一部分尾氣進入燃燒室,不但會降低燃燒室的溫度,還會惡化燃燒環境,阻礙新鮮空氣的進入。

故障排除:更換EGR閥,故障徹底消失。

一輛奧迪A6轎車,裝備2.8LJV6電控發動機,怠速時有輕微抖動,並且加速遲緩。
故障檢查:檢測點火波形基本正常,但稍有不穩。測量尾氣,C0為0.3%一0.5%,HC為200一500ppm,且在此范圍內波動。用V.A.G1552檢測儀檢查,無故障代碼輸出。用V人.G1552故障檢測儀進行數據流檢測,發動機電控系統運行參數正常。

檢測結果分析:根據對客戶的詢問和加速遲緩的症狀,應考慮對噴油器進行清洗;C0值正常,HC值雖然符合排放污染物的限制標准,但該車裝有氧感測器和催化轉化器,其C0值應低於0.5%,HC應低於100 ppm,而檢測結果表明該車HC值高於此,標准且有波動,從出廠標准考慮為不正常,因此考慮發動機可能有失火現象,應進一步檢查點火系統是否有輕微斷路或短路,特別是短路故障。

故障檢修:清洗噴油器,觀察各缸噴油器的霧化狀況和流星的均勻性,均良好。檢查點火系統,發現有一個缸的高壓線有輕微短路(漏電)現象,為此更換了高壓線。因火花塞間隙偏大,也同時更換了。復檢發動機抖動稍有改善,但未徹底消除;尾氣檢查HC值下降不大,並仍有波動,分析認為故障仍可能是失火所致。

為了進一步診斷故障,分別在左、右兩側月F氣歧管氧感測器旁邊的尾氣檢測口(該口通常用一個螺栓密封)進行檢測,結果發現:左側氣缸排出的尾氣C0值在0.5%左右,HC值在125ppm左右(因在催化轉化器前測量,其值會比在月F氣民管測量值稍高),且波動極小;右側氣缸排出的尾氣中C0值也在0.5%左右,但HC值卻在125—250ppm之間,且時有波動。因此間題應在右側氣缸中。為此檢查右側氣缸的高壓線和火花塞,發現第2缸火花塞的3個電極中有一個間隙過小,調整後重新安裝,故障完全消除,尾氣檢測值也符合出廠標准。

目前,安裝催化轉化器的車型越來越多,測量尾氣有時比較困難,在不能很好分析故障的時候,可以盡量在催化轉化器前方測量,這樣可能更真實地反映發動機的排放情況。同時,還應將催化轉化器前、後的測量結果加以比較,以便判斷催化轉化器的轉化效率是否正常。

一輛賓士S320轎車,發動機怠速不穩,抖動嚴重,但加速正常。
故障檢測:調取該車故障代碼,顯示為正常代碼;用示波器測試點火二次波形,結果正常;對各缸氣缸壓力進行測試,均在標准范圍之內;進氣及真空系統不漏氣;用四氣尾氣分析儀檢測尾氣,發現怠速時數據很不穩定,第1組數據如表6所示,4種氣體的檢測數值全都較高。再次測試,其數據如表7所示。

檢測結果分析:將上述檢測結果進行對比分析發現,HC和Co總是同時升高或降低,C02時高時低,燃燒效率很不穩定,02不能充分參與反應,數值一直較高。從而可以判定為混合氣的形成與燃燒環境十分惡劣。推測是噴油器堵塞,導致噴油器針閥與閥座配合不密封,各缸噴油器在應該噴油時不噴油或少噴油,而在不需噴油時卻持續噴油,因而造成供油不正常,致使4種氣體的檢測數據極不穩定。

故障檢修:做噴油脈沖寬度試驗,怠速時為3.5ms,在正常范圍內。拆下各缸噴油器檢查,果然每個噴油器都有不同程度的堵塞。經過徹底清洗,裝復試車,一切恢復正常。

從該故障的檢修過程可以看出,在燃油系統的檢查中,利用尾氣分析儀可以省去一些檢修環節,如油壓的測試,燃油泵、油壓調節器和燃油濾請裝置的檢測。換個角度來考慮,假如在應急修理中,在未做相關檢查之前,就用尾氣分析儀進行檢測,也許在診斷一開始就能找到故障點。

一輛奧迪100型轎車,裝備2.6LV6電控發動機,運轉時嚴重抖動,加速無力,排氣管排出的氣體氣味嗆人。
故障檢測:用V.A.G1552微機故障檢測儀對發動機電控系統進行檢測,存在故障代碼,故障代碼的含義是「右側燃油自適應修正已達極限」。用V.A.G1552微機故障診斷儀對發動機電控系統進行數據流檢測,發現左、右兩側的燃油修正因數相差過大,左側為—3.8%—0%,而右側為10%—12.9%。用發動機綜合分析儀檢查點火系統並進行氣缸壓力分析,發現第3缸點火波形的擊穿電壓較低,且該缸氣缸壓力偏低(氣缸壓力相差過大也會導致發動機抖動)。用尾氣分析儀檢測尾氣,Co為0.9%—1.3%, 而HC高達2800—2900 PPmo

檢測結果分析:根據檢測結果可認為右側混合氣過稀,控制電腦對右側燃油系統進行連續加濃且已達到修正極限。為判斷是否是由於右側氧感測器的信號導致這種結果,先對左、右兩側的氧感測器信號及其對空燃比變化的反應、電控單元對氧感測器信號變化的響應能力進行測試。為此,人為地製造混合氣過濃和過稀的狀態,發現氧感測器和電控單元的功能均正常,因此可以認為故障是控制系統以外的原因導致的。

根據上述檢測結果,點火波形基本正常,可以認為點火系統正常,但HC過高表示失火,因此可以認為這種失火很可能是由於混合氣過稀,超出著火界限所致。但從尾氣中的Co值看,實際混合氣並不過稀,因此判斷故障很可能是進氣系統漏氣所致。測量氣缸壓力,發現第3缸壓力比其它缸低約100kPao

故障檢修:在拆解進氣歧管時,發現進氣歧管墊的實際壓合面寬度只有1mm左右(至少應有4—5mm),其原因是進氣歧管的安裝面為v形,在安裝密封墊後,再安裝進氣歧管時,由於不小心使該墊下滑,從而減小了密封帶,導致嚴重漏氣,即使燃油修正已達到極限,但仍無法完全補償,這是機械原因導致的故障。將上述故障點徹底排除後試車,故障排除。

一輛上海別克G轎車,故障症狀是發動機排氣冒黑煙。
診斷與排除:大修發動機後試車,開始時一切正常,只是排氣管介面墊有些輕微漏氣。繼續試車發現,發動機熱車後出現怠速不穩、加速不暢現象,同時故障燈點亮報警。經檢查,顯示故障碼為四131,即氧感測器故障。發動機熱車運轉時就車測量(不拔下括頭),氧感測器電壓為0.28V且不變化,更換一個氧感測器後,發動機剛著車時還好,但運轉一會兒後故障重現,怠速不穩,排氣管冒黑煙。拆下火花塞檢查,發現已有積碳,更換一組新火花塞後,運轉約半小時,怠速又不穩,檢查火花塞又被積碳糊死。此時故障燈再次點亮,經檢查顯示故障碼P0171,即混合氣太稀。

因更換氧感測器後故障不但沒有好轉反而加重,所以修理工認為故障不在氧感測器。經測量,油壓正常,又檢查、試換7空氣流星、水溫、節氣門位置等感測器,故障始終未能排除,於是回過頭來再檢查新換的氧感測器。經就車測量,氧感測器電壓為0.18V左右,與用檢測儀查到的數據相同,證明檢測儀可以完全接收到氧感測器電壓。斷開氧感測器括頭,測量PCM端接線,電壓只有0.32V(理論值為0.45V),於是懷疑電路有故障或PCM損壞。

用尾氣分析儀檢查尾氣,發現在怠速時C0含量接近4%,HC達到300ppm左右。通過尾氣分析可以認為此時的混合氣不是太濃。就車測量氧感測器,電壓仍舊很低(這種現象又可以解釋為混合氣過稀)。斷開氧感測器括頭,用數字萬用表測量PCM端電壓為0.44V,說明線路及PCM基本情況正常。為什麼會出現濃、稀兩種截然不同的解釋呢7難道是新換的氧感測器有故障7於是,使用模擬器模擬氧感測器數值的功能。

將模擬器的綠色氧感測器專用線和黑色連線連接在車上氧感測器的輸出迴路上;
將中間功能選擇開關置於Knock/0xy位置;
將右側功能選擇開關置於VoHs/0xy位置;
使發動機起動運轉,然後打開SST皿,此時SST皿4寄產生一個0.15V的恆定的連續信號來模擬稀混合氣狀態下的氧感測器發出的信號;
按下模擬器上方的「0(y」鍵,模擬器將產生一個0.85V的恆定的連續信號來模擬濃混合氣狀態下的氧感測器發出的信號;
在使用模擬器模擬7氧感測器後,再用檢測儀讀取數據流,發現氧感測器的輸入信號也一同變化;
當模擬器的電壓較長時間為0.85V時,觀察尾氣的C0值降為0.65%,說明PCM對系統的控制完好,故障原因還是在氧感測器。將氧感測器安裝到其它車輛上進行試驗,沒有發現任何故障,數據流、燃燒、尾氣、行駛都很正常。
通過上面的試驗可以證明:系統幾乎沒有故障,問題的原因在於氧感測器信號。因為此車有漏氣現象,會不會是因為排氣包漏氣,導致排氣包中形成負壓,將外界的真空引進排氣系統當中了呢7經檢查ldF氣系統確有漏氣之處,將排氣管修好之後試車,故障排除。

㈢ 汽車檢測與維修論文總結該怎麼寫

目錄

論汽車搭鐵不良的危害
〔摘要〕
搭鐵線就是一種電流的迴流線,電源從電瓶正極出來,經過各種開關、電器執行機構、再經過一根迴流線回到電瓶負極,形成一個循環,使電器產生各種各樣動作和功用,汽車上採用的是單線制,即大多數線都是來自電源的,各種用電執行機構的迴路不都是直接到電瓶負極的,而是通過汽車本身的金屬機體間接地回到電瓶負極的,但凡連接到汽車金屬機體的線我們都可以統稱搭鐵線。
〔關鍵詞〕負極;搭鐵;迴路
電氣設備的某個部分與大地之間作良好的電氣聯接稱為接地。與大地土壤直接接觸的金屬導體或金屬導體組稱為接地體:聯接電氣設備應接地部分與接地體的金屬導體稱為接地線;接地體和接地線統稱為接地裝置。
電氣設備接地的目的主要是保護人身和設備的安全,所有電氣設備應按規定進行可靠接地。汽車電路中有許多用電設備被不同顏色的電線連接起來,其中最不可忽視的應該是搭鐵。負極是習慣叫法。負極搭鐵的作用是所有電路用電設備的迴路,搭鐵不良過載故障而過熱損壞,甚至起火。
因此我們可以認為,搭鐵是非常重要的,沒有搭鐵所有的電器設備,就用不了,所以千萬不要小看它,把它當成可有可無的東西。
1汽車電路的組成
汽車整車電路通常有電源電路、起動電路、點火電路、照明與燈光信號裝置電路、儀表信息系統電路、輔助裝置電路和電子控制系統電路組成。
1.1電源電路
也稱充電電路,是由蓄電池、發電機、調節器及充電指示裝置等組成的電路,電能分配(配電)及電路保護器件也可歸入這一電路。
1.2起動電路
是由起動機、起動繼電器、起動開關及起動保護電路組成的電路。也可將低溫條件下起動預熱的裝置及其控制電路列入這一電路內。
1.3點火電路
是汽油發動機汽車特有的電路。它由點火線圈、分電器、電子點火控制器、火花塞及點火開關組成。微機控制的電子點火控制系統一般列入發動機電子控制系統中。
1.4照明與燈光信號裝置電路
是由前照燈、霧燈、示廓燈、轉向燈、制動燈、倒車燈、車內照明燈及有關控制繼電器和開關組成的電路。
1.5儀表信息系統電路
是由儀表及其感測器、各種報警指示燈及控制器組成的電路。
1.6輔助裝置電路
是由為提高車輛安全安性、舒適性等而設置的各種電器裝置組成的電路。輔助電器裝置的種類隨車型不同而有所差異,汽車檔次越高,輔助電器裝置越完善。一般包括風窗刮水及清洗裝置、風窗除霜(防霧)裝置、空調裝置、音響裝置等。較高級車型上還裝有車窗電動舉升裝置、電控門鎖、電動座椅調節裝置和電動遙控後視鏡等。電子控制安全氣囊歸入電子控制系統。
1.7電子控制系統電路
主要有發動機控制系統(包括燃油噴射、點火、排放等控制)、自動變速器及恆速行駛控制系統、制動防抱死系統、安全氣囊控制系統等電路組成
2汽車電路的特性
2.1低壓
汽油車多採用12V,柴油車多採用24V。
2.2直流
主要從蓄電池的充電來考慮。 2.3單線制
單線制即從電源到用電設備使用一根導線連接,而另一根導線則用汽車車體或發動機機體的金屬部分代替。單線制可節省導線,使線路簡化、清晰,便於安裝與檢修。 2.4負極搭鐵
將蓄電池的負極與車體相連接,稱為負極搭鐵。
2.5並聯
電路中的各用電器並列地接到電路的兩點間,用電器的這種連接方式叫做並聯。
即若干二端電路元件共同跨接在一對節點之間的連接方式。這樣連成的總體稱為並聯組合。其特點是:組合中的元件具有相同的電壓;流入組合端點的電流等於流過幾個元件的電流之和;線性時不變電阻元件並聯時,並聯組合等效於一個電阻元件,其電導等於各並聯電阻的電導之和,稱為並聯組合的等效電導,其倒數稱為等效電阻;幾個初始條件為零的線性時不變電容元件並聯時的等效電容為;幾個初始條件為零的線性時不變電感元件並聯時的等效電為;正弦穩態下,幾個復數導納的並聯組合的等效導納為,式中Yk是並聯組合中第k個導納。
並聯電路中,電阻大小的計算公式為 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…… (R1、R2、R3……表示各支路電阻大小)
串聯和並聯的區別:若電路中的各元件是逐個順次連接來的,則電路為串聯電路,若各元件「首首相接,尾尾相連」並列地連在電路兩點之間,則電路就是並聯電路。
在並聯電路中,除各支路兩端電壓相等以外,電阻和其它物理量之間均成反比(在相同時間內), R1:R2=I2:I1=P2:P1=W2:W1=Q2:Q1 除電阻和電壓以外,其它物理量之間又成正比I1:I2=P1:P2=W1:W2=Q1:Q2 。
基本並聯線路圖

3一般汽車電路的接線規律
汽車線路一般採用單線制、用電設備並聯、負極搭鐵、線路有顏色和編號加以區分,並以點火開關為中心將全車電路分成幾條主幹線,即:蓄電池火線(30號線)、附件火線(Acc線)、鑰匙開關火線(15號線)。
3.1蓄電池火線(B線或30號線)
從蓄電池正極引出直通熔斷器盒,也有汽車的蓄電池火線接到起動機火線接線柱上,再從那裡引出較細的火線。
3.2點火儀表指示燈線(IG線或15號線)
點火開關在ON(工作)和ST(起動)擋才有電的電線,必須有汽車鑰匙才能接通點火系統、預充磁、儀表系統、指示燈、信號系、電子控制系重要電路。
3.3專用線(Acc線或15A線)
用於發動機不工作時需要接入的電器,如收放機、點煙器等。點火開關單獨設置一擋予以供電,但發動機運行時收音機等仍需接入與點火儀表指示燈等同時工作,所以點火開關觸刀與觸點的接觸結構要作特殊設計。
3.4起動控制線(ST線或50號線)
起動機主電路的控制開關(觸盤)常用磁力開關來通斷。磁力開關的吸引線圈、保持線圈可以由點火開關的起動擋控制。大功率起動機的吸引、保持線圈電流也很大(可達40~80A),容易燒蝕點火開關的「30-50」觸點對,必須另設起動機繼電器(如東風、解放及三菱重型車)。裝有自動變速器的轎車,為了保證空擋起動,常在50號線上串有空擋開關。
3.5搭鐵線(接地線或31號線)
汽車電路中,以元件和機體(車架)金屬部分作為一根公共導線的接線方法稱為單線制,將機體與電器相接的部位稱為搭鐵或接地。搭鐵點分布在汽車全身,由於不同金屬相接(如鐵、銅與鋁、鉛與鐵),形成電極電位差,有些搭鐵部位容易沾染泥水、油污或生銹,有些搭鐵部位是很薄的鈑金件,都可能引起搭鐵不良,如燈不亮、儀表不起作用、喇叭不響等。要將搭鐵部位與火線接點同等重視,所以現代汽車局部採用雙線制,設有專門公共搭鐵接點,編繪專門搭鐵線路圖,堪與熔斷器電路提綱圖並列。為了保證起動時減少線路接觸壓降,蓄電池極樁夾頭、車架與發動機機體都接上大截面積的搭鐵線,並將接觸部位徹底除銹、去漆、擰緊。
4汽車搭鐵的含義
搭鐵是電路上的術語,比較常見的是在汽車修理行業搭鐵是直接和負極相連(車身大架就是負極)短路的意思輕微的打鐵會造成汽車跑電,嚴重了就會燒壞線路甚至著火。為減少蓄電池電纜銅端子在車架車身連接處的化學腐蝕,提高撘鐵可靠性、統一標准,便於汽車電子設備的生產、使用和維修,汽車電氣系統使用單線制時、必須統一電源負極撘鐵。
5汽車搭鐵的形式及作用
5.1主搭鐵線
在汽車上,搭鐵線是構成電路迴路的一部分,但有時候會發現大量的電器元件,就靠僅有的1—2根搭鐵線來傳遞電流,這是因為對於電子線路,很多是數字信號及高精度的模擬信號電路,如果搭鐵線有接觸不良故障時,就相當於在電路中串聯了一個接觸電阻Rj一樣,就可能會使高精度的信號值失真。因此,只有非常良好的搭鐵線才能達到要求,所以在很多含有電子設備的線路中,有意識地裝了少量的非常好的搭鐵線(即主搭鐵線)。並且在搭鐵線的兩端還使用了特殊形狀的搭鐵線連接端子、墊片和緊固螺釘,對部件的線路也給予了特殊的考慮。 主搭鐵線如果出現故障將影響很多線路,而不只是一條線路工作不正常,因此維修人員在故障診斷時必須考慮主搭鐵線故障,以免瞎猜亂測或更換一些價值昂貴的電器元件。
5.2備用搭鐵線 備用搭鐵線是指已經有了主搭鐵線的同一電路的第2甚至第3搭鐵線。它是基於安全和性能的考慮。最簡單的例子是計算機電路。附加搭鐵線不僅是備用搭鐵線,而且還可以改善某些具有復雜電子電路部件的搭鐵狀況,也就是說,如果沒有這一條看似多餘的備用搭鐵線,雖然能勉強工作,但電路的性能就會退化或者不穩定。
5.3防靜電搭鐵線對汽車方面的靜電而言,它的危害主要有2個方面:一是汽車上較精細的電子及無線電設備,二是汽車上的駕駛員及乘員。為了減小汽車靜電的危害,在汽車上裝了很多防靜電搭鐵線來解決這一問題。常見的防靜電搭鐵線主要安裝在以下部位。
由於車輪產生大量靜電,因此有些汽車甚至在燃料系統的周圍加裝防靜電搭鐵線。在這一部位的防靜電搭鐵線,如果不注意會看不見它。
由於汽車內乘員袖口附近、衣物及座椅等處都會產生靜電,因此在底座內安裝防靜電搭鐵線,人們可能會看不見它。
為了消散加油時積聚的電荷,在燃油油箱加油口處安裝有防靜電搭鐵線,因為加油口加油時有大量的燃油蒸氣。所以,拆下任何維修口處的搭鐵線後,一定要記住把它重新接好。如果加油口處的防靜電搭鐵線損壞了,應先裝一條跨接線作為臨時防靜電搭鐵線,且在防靜電搭鐵線裝上前,不要將其拆下。
當安裝電子組件時,特別是在儀錶板下面安裝時維修人員身體應搭鐵。因為維修人員身體向工作的位置滑動時,特別是沿著轎車的內飾件向儀錶板下的工作位置滑動時,人體會產生大量靜電。
5.4完全斷路
一般有導線斷開、連接端子銹蝕、搭鐵導線根本沒有與車身搭鐵幾種情況。對於這類故障,其搭鐵線失去了任何作用,嚴重時可能導致電器不能工作或較明顯的工作不良。通常情況下都能通過目視檢查發現故障,如果通過目視檢查不能發現故障,可以進行電阻值的測量。
5.5導通不良
主要有導線斷股、連接端子銹蝕、連接端子松動、基體件導電不良等幾種情況。通常情況下都能通過目視檢查發現故障,如果通過目視檢查不能發現故障,可以進行電阻值的測量。
6診斷搭接導線故障
6.1斷路故障
斷路就是電流的通路受阻,不能形成電流迴路。平常工作中所說的搭鐵不良故障,大多是指搭鐵線斷路故障。根據實踐工作中的情況,按電流的流通狀態可以分為完全斷路和電流通道受阻(主要是接觸不良)2種狀況。
6.1.1完全斷路
一般有導線斷開、連接端子銹蝕及搭鐵導線根本沒有與車身搭鐵幾種情況。對於這類故障,其搭鐵線失去了任何作用,嚴重時可能導致電器不能工作或較明顯的工作不良。通常情況下都能通過目視檢查發現故障,如果通過目視檢查不能發現故障,可以進行電阻值的測量。
6.1.2導通不良
主要有導線斷股、連接端子銹蝕、松動及基體件導電不良等幾種情況。通常情況下都能通過目視檢查發現故障,若通過目視檢查不能發現故障,可以進行電阻值的測量。
6.2短路(搭鐵)
6.2.1線路饋電端短路
線路饋電端是指在電機、燈及電磁線圈等用電器前面的線路,線路饋電端短路通常是由於導線絕緣層損壞引起的。造成導線絕緣層損壞的原因有:在安裝某些車身零件時固定螺釘擰得太緊安裝品質差、導線太松及絕緣層內進入液體變質』絕緣層與發動機灼熱的零件(如排氣歧管)靠得太近而被燒穿;或被車身金屬的鋒刃割破;或與車身部件間摩擦磨損等。大多數損壞部位較容易看見,但並不是所有的損壞部位都能直接看見,因為有的損壞部位可能藏在門內或內飾後面。現在,汽車上的線束密集而復雜,對於不易看見的短路故障是很難發現的。可用萬用表進行電壓及電阻的測量,也可用檢測燈和專用蜂鳴器來檢查短路。
為安全起見,在檢查前可用電池取代汽車上的12V蓄電池作電源。因為出現短路故障時通常要燒毀熔斷絲,所以在檢查時首先將已打到電壓檔或歐姆檔的萬用表或歐姆表或電壓表的紅表筆接到斷路熔斷絲的負荷端,黑表筆接車身搭鐵部位,然後從熔斷絲座開始沿著線束移動手指,扭捏、抖動及搖晃線束(用手每次移動檢查的導線長度大約為10~20cm)。當手觸到短路部位時,萬用表或歐姆表或電壓表的讀數應回到0(或接近於0)。若用檢測燈和專用蜂鳴器檢查短路,此時檢測燈亮,蜂鳴器發出蜂鳴聲。
如果線束的安裝較隱蔽,用上述方法不能對短路部位進行確定時,則必須拆下其飾件進行檢查。很多汽車維修資料中都有汽車的布線圖。可先用短路檢測器進行檢查,它至少可以幫助確定短路位置是否在壁板的後面或地毯的下面。對處於壁板後面的線束,只要認真地檢查,就可用短路檢測器找到與線束短路非常接近的部位,從而可避免為了接近線束而拆掉所有部位的壁板。
6.2.2.線路搭鐵端短路
線路搭鐵端即用電器之後的線路。線路搭鐵端出現短路故障的診斷比較復雜。因為很多用電器都在搭鐵端用開關控制,如果短路點是在手開關或其它控制開關之前甚至是開關本身短路,駕駛員將不能斷開用電器。用電器不能斷開時,一般都從用電器開始進行診斷,先斷開用電器的搭鐵線路,如果線路斷路(例如燈熄滅或電機停轉),說明問題出在線路的搭鐵端。然後對照電路圖沿著電路一次檢查1個連接點。對於在搭鐵的一端開關,可用歐姆表或電池檢測燈等檢查其是否短路,如果開關在斷開位置電路仍然是導通的,說明開關短路,應予以更換。
在實際維修中,為了節約時間,特殊情況下可採用跨接布線法,即在可以確定哪根導線出了故障時,將這根導線兩端斷開,在2個相應端頭間接1根新導線,將其敷設在配線的外面,但要注意其敷設的路線必須是在無保護的條件下能夠避免損壞,這樣做只是繞過了故障部位,而不是檢查了這個部位。例如,車身螺釘穿透了配線,而且仍然在原來的位置上,很可能其它線路已經被損壞,不久就可能引起故障,所以必須根據情況決定是否進行更徹底的修理。
7電路搭鐵不良故障的主要特徵
由電路搭鐵不良引起的形形色色的汽車故障,大致具有以下幾個特徵:
7.1啟動困難
在汽車啟動系統電路中,包含有蓄電池負極與車架之間的搭鐵線以及啟動機磁場線圈接線柱搭鐵,若這些部位接觸不良,會明顯影響發動機的啟動性能。
一輛電噴轎車,已經行駛4萬km,將點火開關轉至啟動擋,啟動機沒有反應。將變速桿掛入1擋,可以推車啟動。檢查蓄電池的電壓,正常。拆下啟動機試驗,運轉良好。最後發現是蓄電池的負極電纜搭鐵處銹蝕。
由於啟動機的啟動電流高達100A以上,若蓄電池的負極電纜搭鐵不良,在搭鐵處形成很大的接觸電阻,導致電壓降增加。這一接觸電阻與啟動機電樞繞組串聯並「分壓」,啟動時分配到電樞繞組上的電壓降低,流到啟動機的電流減小,所以啟動機運轉無力,不能產生足夠大的電磁轉矩帶動發動機曲軸旋轉,嚴重時導致電路不通而使啟動機不能轉動。
7.2 儀表指示反常
一輛攬勝車,用戶抱怨發動機的水溫太高。經過檢查,發現用故障診斷儀讀出的發動機水溫與水溫表顯示的水溫相差20℃。由於發動機ECU檢測的水溫數值與發動機的實際水溫基本相符,因此懷疑水溫表的感測器有問題,測量其電阻值,正常。檢查其線路和搭鐵,也無異常,更換水溫表無濟於事。最後,發現發動機的搭鐵線與車身的連接處有腐蝕現象,將搭鐵處用砂布打磨干凈後,故障排除。
分析這一故障的形成原因,是由於水溫表感測器的搭鐵線接在發動機上,因此水溫表反映的實際上是水溫感測器與蓄電池負極之間的電阻值,由於發動機本身搭鐵不良造成水溫感測器的電勢堆積,所以感應出來的電阻值比較高,導致水溫表指示反常。 另外,若儀表盤穩壓器的電阻絲搭鐵不良,穩壓器將不能正常工作,當輸出電壓和輸入電壓相等時,會出現水溫表及燃油表同時指示最大刻度的現象。 7.3 故障時有時無
一輛轎車,行駛中無規律熄火,熄火後有時能啟動,有時不能啟動,有時等待半小時左右才能啟動。連接油壓表和K81解碼器檢查,發現當發動機突然熄火時油壓表指示正常(250kPa),同時ECU反映的蓄電池電壓值突然跳動一下,於是懷疑係統搭鐵不良。測量發動機殼體與蓄電池負極間的電位差為0.02V,啟動機運轉時的電位差為0.7V,可見啟動時在搭鐵處消耗了較大的電流,導致啟動電流減小,因此發動機不能順利啟動。拆開發動機殼體到車身左側的搭鐵線,發現搭鐵處表面有幾個銹斑。由於搭鐵處接觸狀態不穩定,而且電阻較大,因此ECU在啟動時因供電不足而無法實施正常控制。用砂布打磨搭鐵處的銹斑後,故障排除。
7.4 產生異常火花
一輛越野車,更換新啟動機以後,接通點火開關,只聽到「嗒嗒」的電磁開關吸合聲,啟動機卻不旋轉。拆開啟動機的防塵套並接通點火開關檢查,在啟動機撥叉處看到強烈的電火花。原來,啟動機出廠時,其外部塗有一層防止銹蝕的保護油漆,正是這層較厚的油漆使啟動機與發動機的結合處接觸不實,即造成啟動機搭鐵不良。當把啟動機前端與飛輪殼接觸部位的黑油漆清除干凈,使其露出金屬表面後,故障排除。 有的轎車在松開離合器踏板時有電火花產生,而且燃油表指針來回擺動。這種現象說明發動機搭鐵不良,造成車上儀表電路出現間歇性斷路,無法形成正常迴路,電流便由離合器拉索流到離合器踏板處,從而在該處形成電火花。 另外,在搖車時,如果在手搖柄與保險杠之間出現火花,大多數是發動機與車架之間的搭鐵銅帶線松動。這種情況往往發生在汽車大修(尤其是噴漆)後,主要原因是未清除搭鐵處的防銹油漆以及搭鐵處固定不牢靠引起的。
7.5加速時車輛前後竄動
一輛桑塔納2000轎車,裝備AFE 4缸電噴發動機,怠速正常。但是出現不定期的行駛無力,加速時車輛前後竄動,在顛簸路面上情況更加嚴重。 用故障診斷儀檢測,沒有故障碼顯示。既然發動機怠速正常,說明進氣管漏氣的可能性不大。測量燃油系統壓力,用鉗子夾住回油管,再加速,發現燃油壓力仍然偏低而且波動,說明不是燃油壓力調節器的故障。考慮到故障在加速時及路面顛簸時出現,說明燃油泵泵油不連續,所以重點檢查燃油系統各電接頭是否存在虛接現象。用萬用表測量電動燃油泵的棕色線頭與發動機機體之間的電阻為80kΩ,用手拉動一下線頭,電阻值又變為0,說明故障是由電動燃油泵的搭鐵線接觸不實引起的,經過擰緊電動燃油泵搭鐵線的緊固螺釘後,故障排除。 分析原因,在電動燃油泵搭鐵線接觸不牢靠的情況下,怠速時由於發動機運轉比較平穩,機體的振動不很劇烈,搭鐵線尚能與機體接觸,所以怠速時電動燃油泵基本上能夠正常工作。但是在加速狀態下,或者路面顛簸時,發動機的振動加大,燃油泵搭鐵線與機體的連接處於不穩定的狀態,即出現虛接現象,導致燃油泵的端電壓降低,進而使燃油壓力下降。於是燃油泵有時工作正常有時工作不正常,最終導致車輛加速時前後竄動。
7.6 故障出現在劇烈碰撞之後
汽車經過劇烈碰撞以後,往往引起車架變形,或者連接器松動。另一方面,許多轎車的蓄電池安裝在發動機旁或者座椅下面,與電控單元、電器插頭等靠得很近,一旦蓄電池的電解液溢出,很容易對周邊電器設備及搭鐵點造成腐蝕。
8尋找線路搭鐵故障和電路接觸不良
8.1用試燈檢查導線短路
先將試燈導線夾子夾在車架上即搭鐵,接通開關後,將測試棒從蓄電池開始按接線順序,逐段向用電設備方向檢查,若試燈亮為導通,否則為搭鐵也可採用萬用表,以同樣方法尋找斷路故障點。
8.2尋找搭鐵處
當接通開關時,熔斷絲立即燒斷,說明開關所接通的用電設備之間線路中有搭鐵之處,尋找具體發生搭鐵處時,先從蓄電池引出一根火線,然後從用電設備一端開始,向開關方向按次序逐段拆線頭,每拆下一個線頭時用火線碰一下,若在1處,用電設備工作正常,而在2處卻「叭」的一聲響,並且還出現強烈火花,同時用電設備仍不工作,則搭鐵處就在1與2兩點之間的線路中。
8.3確定搭鐵(短路)線路
若開關接通的是幾個用電設備,則說明其中某一個用電設備的線路中有搭鐵(短路)處(見圖)。為確定搭鐵(短路)處,可先從該開關上拆下燒熔斷絲一端所接通的全部線頭,然後用蓄電池引來的火線分別地一一同它們相碰。若與1相碰時,用電設備工作正常,則說明該線路完好;若與2相碰時,「叭」的一聲響且出現強烈火花,同時用電設備仍不工作,則說明該線路中有搭鐵(短路)處(見圖3b),然後參照圖中的方法找出具體搭鐵(短路)處即可。

8.4電路接觸不良
用電設備不能正常工作,時好時壞,在電流較大的電路中,接觸處有發熱或燒蝕現象。線頭連接不牢、焊接不良、接觸點氧化、臟污及插頭松動等。外觀檢查各接觸點的氧化、臟污及燒蝕情況,用導線把待檢查的接觸處短接,如果用電裝置恢復正常,說明該處接觸不良。切斷電源開關,用萬用表歐姆檔測量接觸處的接觸電阻,根據數據大小,也可以判明故障部位。汽車出現的故障中,大部分都是由一些具體原因引發的。在檢修時,如果能圍繞著故障現象以及相關因素確定一條維修思路,並且沿著此思路去查找原因,一定會快速准確地排除故障。
9電路搭鐵不良的排查方法
啟動機運轉以後,若蓄電池的搭鐵線溫度過高,搭鐵處甚至有燒紅的現象,說明蓄電池的搭鐵線接觸不良。 對於已經使用多年的老舊汽車,其搭鐵部位都不同程度地存在氧化或者腐蝕。就是新車,由於在製造廠或經銷商的露天停車場存放了很長時間,也容易發生搭鐵不良的現象。可以在不帶電的情況下測量搭鐵點的電阻值,即用萬用表的一根表筆可靠地連接搭鐵線,另一根表筆與車身金屬部分相連接,測量其間的電阻,若存在電阻,說明搭鐵不良。
採用模擬振動法檢查。對於有懷疑的部位,可以在垂直方向和水平方向輕輕擺動搭鐵線,模擬汽車行駛時的振動狀態,同時觀察相關部件的反應,檢查搭鐵線是否有虛焊、松動、接觸不良或者導線斷裂等現象。如果挪動某一搭鐵線時故障再現或者故障消失,說明搭鐵不良的地方就在此處。 測量電壓降。在電路處於通電狀態下,採用萬用表測量搭鐵點的電壓降,其讀數應當盡可能低(接近0)。具體方法是:啟動發動機,使用萬用表的直流電壓檔,將紅表筆接觸發電機的輸出端,黑表筆接觸發動機的機體,測出一個電壓值;然後將紅表筆接觸發電機的輸出端,黑表筆接觸車架的金屬部分,再測出一個電壓值。正常情況下,這兩個電壓值應該是一致的。若前者數值大,後者數值小,相差0.5V以上,說明存在0.5V以上的電壓降,它是由發動機機體與車架之間搭鐵不良引起的。 注意:檢測某點的搭鐵情況時,應該測量該點對電源正極的電壓,盡量不要測量該點對電源負極的電阻,這是因為萬用表本身具有一定的內阻,測量出的電阻值誤差較大。 採用試燈檢查。在使用萬用表檢測電路尤其是電源線和搭鐵線之後,最好用有負荷的試燈加以驗證,這樣可以避免「有電壓無電流」的電氣陷阱。四、防止電路搭鐵不良的幾項措施 為了確保啟動機有足夠的電壓和電流,可以採用重復搭鐵的方式,即用一根粗搭鐵線,一端連接在啟動機附近的車架上,另一端連接在啟動機下的固定螺柱上,目的是減小搭鐵迴路的電阻,防止因啟動機的固定架、固定螺柱等處接觸不良引起電壓降增大。在維修中如果拆下了某根搭鐵線,必須裝復原位。 建議不使用高壓水沖洗汽車,否則很容易在搭鐵處形成氧化和腐蝕。 對於確認搭鐵不良的部位,先用細砂布打磨,將油漆或銹蝕物清理干凈,然後塗上專用的導電膠,最後擰緊固定螺栓或者插好連接器,這樣才能避免打鐵不良的危害
致謝
感謝老師在百忙中對本論文的幫助與指導
這是我們畢業時寫的你略改動一下 希望能幫到你

㈣ 汽車前照燈技術論文

汽車前照燈是在夜間行駛的主要照明裝置,遠近光形的好壞和照射方向對汽車夜間安全行駛起著重要的作用。下面是我整理的汽車前照燈技術論文,希望你能從中得到感悟!

汽車前照燈技術論文篇一

汽車前照燈檢測技術探討

摘要:汽車前照燈是在夜間行駛的主要照明裝置,遠近光形的好壞和照射方向對汽車夜間安全行駛起著重要的作用。因此,為保障機動車運行安全,應對前照燈的有關性能進行嚴格檢驗。本文就汽車前照燈遠近光檢測技術進行了分析。

關鍵詞:汽車;前照燈;檢測

中圖分類號:U46 文獻標識碼:A

前照燈是汽車在夜間或在能見度較低的條件下,為駕駛員提供行車道路照明的重要設備,也是駕駛員發出警示、進行聯絡的燈光信號裝置。所以,前照燈必須有足夠的發光強度和正確的照射方向。目前各大汽車檢測站普遍採用先進的CCD成像技術和DSP圖像處理相結合的方法進行汽車前照燈遠近光的檢測,從而達到汽車前照燈的自動跟蹤光軸、發光強度、遠光中心坐標、近光拐點坐標以及光軸偏角等特徵參數的檢測。

1 汽車前照燈遠近光發光特點及作用

1.1 前照燈遠光燈的發光特點

為了防止前照燈對司機和路人造成眩目,前照燈的燈具需要經過特別的設計,使燈具的發光性能達到一定的標准。所謂發光特性是指燈具發射可見光的光度(照射角度和發光強度)分布,其照射角度隨方向而改變,常用發光強度分布曲線來表示。正常情況下,汽車前照燈遠光發光特性,其光度分布如橢圓形狀在上下方向和左右方向基本對稱,越靠近中心點,照射度越大。

1.2 前照燈近光燈的發光特點

典型的前照燈近光的發光特性為非規則幾何形狀,具有明顯的明暗截止線,在明暗截止線的左上方有一個比較暗的暗區,在明暗截止線的右下方有一個比較亮的亮區。其發光強度最強的區域在明暗截止線的右下方,光強最大的區域中心點,照度最大,並以這個中心點為中心,形成一定的等照度曲線。前照燈近光圖可表示為圖1,近光產生明顯的明暗截止線,其水平部分在V-V′的左側,右側為與水平線向上15°的斜線或向上成45°的斜線。明暗線轉折點處稱為拐點。根據前照燈遠近光的光形分布的特點,傳統的前照燈遠光檢測技術以儀器檢測為主,大多利用遠光光斑圖形的對稱性,利用上下左右對稱分布的光電池對光軸中心進行檢測。而由於近光光斑圖形的非對稱性,無法使用測量遠光的方法對近光進行單獨檢測,通常利用圖像分析的辦法來獲取明暗截止線拐點的位置來測取遠近光各個特徵參數,為汽車駕駛員提供准確的數據。

汽車夜間行駛時,前照燈遠光能照亮前100m處一定范圍內高2m的物體,這樣才能保證司機發現前方有障礙物時,及時採取制動或繞行措施,讓停車距離在視距之內,確保行車安全。

2 汽車前照燈檢測技術發展

汽車前照燈檢測技術,從早期的屏幕觀察檢測,到後來的儀器檢測,發展到現在用的CCD和數字圖像處理(DSP)相結合的檢測技術,都具備智能化、自動化檢測技術水平。

2.1 屏幕法檢測

簡單的屏幕檢測,就是在被測燈前方10m處垂掛一屏幕,在屏幕上按照標准要求畫好光束照射位置點和線,把受檢車輛的前照燈光打開,照射在屏幕上,用肉眼觀察該光束的位置是否符合標准要求,可測近光和遠光。這種方法的特點是設備簡單,不需要軟體處理系統,對場地和環境要求高、但效率較低,而且依賴人的主觀判斷的程度比較大,檢測結果一致性較差,誤差大。因此在大流量的檢測線上,很少使用這種檢測方法。

2.2 採用CCD感光檢測技術

利用CCD攝像頭的感光技術,將採集到的光信號轉化為電信號的原理,並最終通過圖像採集卡將模擬的電信號轉化為數字信號,輸出到計算機,由計算機數據處理系統進行處理,就可測出前照燈遠光發光強度和近光偏移量。採用CCD對光檢測技術,其檢測精度完全可以滿足國標±15′的要求。

2.3 數字圖像處理DSP檢測技術

這項新型的檢測技術主要是把CCD攝像頭採集到的模擬視頻信號轉化成數字視頻信號,然後利用DSP(數字信號處理器)的數字視頻採集卡及處理系統對數字視頻信號根據需要進行數字運算和處理,以得到需要測量的參數。

從以上燈光檢測技術的發展歷程可以看出,隨著電子技術和計算機技術的不斷發展和普及,數字圖像處理技術也得到了迅速的發展。到目前,各大汽車檢測站用的較多的是利用CCD感光系統精確成像,採用DSP系統進行圖像分析處理及電子控制技術,精確進行汽車前照燈遠近光燈技術參數進行測試。DSP(Digital Signal Processing)數字信號處理具有速度快,集成度高,介面方便等特點。

3 CCD感光系統的測量原理

3.1 成像原理

利用幾何光學中的物像對應關系,使遠處的大范圍光強分布成為較小的可測量實像,用面陣CCD作為圖像感測器,可以一次得到整個平面上的光強分布。

根據GB7258-2004《機動車運行安全技術條件》中屏幕法的要求,前照燈利用幾何光學中的物像對應關系,使遠處(10m)屏幕上的大范圍發光強度(光強)分布成為較小的可測量實像(1m處成像屏上),用面陣CCD作為圖像感測器,可以一次得到整個平面上的光強分布。

前照燈可以認為是具有一定光強分布的面光源。前照燈在10m處光線會聚成像為AB。在光路中插人菲涅耳透鏡組(假設等效為L)後,AB的光線實際會聚成實像為AB,如圖2所示。

如果假設菲涅耳透鏡的焦距為f,則有以下關系式:

選擇合適比例的l和f彭阿以得到恰當的像,從而方便測量。

3.2 測量時的瞄準方式

空間角度的檢測必須要獲得2個點的位置,在光束偏角的測量中也不例外。在進行測之前,首先必須找到前照燈的位置或第一個光束參考點的位置。圖3為瞄準前照燈方式的測量原理,這種測量方式是先利用CCD攝像頭1找到前照燈的位置,然後用CCD攝像頭2拍攝前照燈通過透鏡成像後的光斑圖像,分析其中的光軸位置(遠光或近光),得到與零點相比的偏差,從而根據標定的數據得到實際前照燈的角度偏差值。

直接對准前照燈:

這種測量方式是先利用攝像頭找到車燈的位置,然後拍攝成像後的光斑圖像,分析其中的光軸位置(遠光或近光),得到和零點相比的偏差,從而根據標定的數據得到實際的角度偏差值。

3.3 光強測量分析

由於在低照度下,CCD的輸出電壓與照度有良好的線性關系,這樣CCD面元信號的數字量便可與外部光源照射到檢測幕布上照度值聯系起來了。根據測量時建立起來的關系資料庫,根據空間采樣後各像元的數字量即得出各點的光照強度。

3.4 角度測量分析

主要利用燈光(遠光中心點、近光明暗截止線轉角點)在屏幕上會有X的位移,經透鏡成像後,在透鏡像方焦平面上引起的成像點的位移X′可由CCD獲得的數字化圖像分析求出,進而推算出光軸偏轉角度。利用遠光照明的對稱性,找到遠光光斑的對稱中心,然後在前照燈打開近光照明的條件下,模擬人眼的判斷過程,對近光的拐點進行分析。同樣的,在進行近光角度檢測時,由於CCD圖形具有解析度高的優勢,結合計算機技術,和光電池掃描的方法相比可以進行更為准確的拐點的搜尋。

結束語

綜上所述,選用專業的圖像處理晶元對前照燈近光光束配光圖像進行分析處理,可准確確定近光光束明暗截止線轉角和近光光束照射方向。

參考文獻

[1]吳勇,鄒穎.前照燈檢測儀檢測距離的探討[J].汽車維護與修理,2005,12.

[2]趙彬.汽車前照燈檢測過程中存在的問題及對策[J].無錫商業職業技術學院學報,2008,06.

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㈤ 汽車檢測與維修技術畢業論文怎樣寫摘要

1、題目:即標題主要作用概括整論文內容題目要確切、恰、鮮明、簡短、精煉
2、目錄:反映論文綱要目錄應列通篇論文各組部標題別層逐項標明頁碼並包括註明參考文獻、附錄、圖版、索引等附屬部頁便讀者查找
3、摘要:摘要論文高度概括篇論文缺少組部要求用、英文別書寫篇摘要少於400字要註明3—5關鍵詞
4、前言:前言相於論文三段式論文第段(二段本論結論)前言與摘要完全相同摘要要寫高度概括、簡略前言稍加具體些文字1000字左右宜
5、文:論文文作者自研究工作詳細表述
6、研究表達作者所研究課題見解主張全文思想精髓般寫概括、篇幅較短
7、致謝:於畢業設計(論文)指導教師畢業設計(論文)提益建議或給予幫助其師及同都應論文結尾部書面致謝言辭應懇切、實事求
8、 參考文獻:論文所引用、參考文獻般都應列
9、附錄:論文附便放進文重要數據、表格、公式、程序等資料供讀者閱讀論文參考

㈥ 汽車檢測與維修技術論文

人們的生活中汽車已經成為了不可或缺的重要代步工具,汽車在迅速發展的科學技術背景下並沒有停下腳步。下面是我為大家精心推薦的汽車檢測與維修技術論文,希望能夠對您有所幫助。

汽車檢測與維修技術論文篇一

汽車檢測診斷與維修技術分析

[摘 要]人們的生活中汽車已經成為了不可或缺的重要代步工具,汽車在迅速發展的科學技術背景下並沒有停下腳步。在汽車運用的檢測與維修體系中,逐漸增加了科技手段與設備,能夠為汽車提供各種更好的使用性能。本文主要分析了汽車運用的檢測與維修技術發展現狀,汽車運用的檢測與維修技術發展前景,建設汽車運用的綜合檢測維修站。

[關鍵詞]汽車運用;檢測與維修;科學技術

中圖分類號: F407.471文獻標識碼: A 文章 編號

1 汽車運用的檢測與維修技術發展現狀

我國從上世紀逐漸開始研究和分析汽車運用的檢測與維修技術,為了能夠符合汽車在檢測與維修過程中產生的要求,當時交通部主要開發與研究了汽車發動機中氣缸檢測漏氣量的儀器、點火正時燈等相關設備。之後我國重點對汽車運用的檢測維修技術實施了研究,國家發改委在開發應用項目中對汽車在不解體情況下的檢測維修技術與設備進行了研究。交通部親自主持並且研究開發了反力式汽車制動試驗台、慣性式汽車制動試驗台以及發動機綜合檢測設備和國民經濟在20 世紀80 年代開始快速發展,在各個領域中科學技術都出現了很快的發展,隨之發展的還包括汽車檢測與維修技術,再加上我國汽車的製造行業和交通運輸業的迅猛發展,日益增加了對汽車運用的檢測與維修技術設備的需要。由於我國迅速增加的汽車保有量,隨之產生了較為嚴重的環保與交通安全等系列問題。例如怎樣確保汽車經濟、快速,同時盡量對社會不會產生公害等問題,已經成為重要議事被相關政府部分提到了日常工作之中,因此對汽車運用的檢測與維修技術的發展發揮了促進作用,例如交通部研製開發了汽車制動試驗台、側滑試驗台、軸重儀等。

在研製檢測單台設備獲得成功的前提下,為了確保良好的汽車運用的檢測與維修技術情況,應對正在使用的汽車加強管理,充分使用汽車檢測設備,其實在1980 年交通部已經提供技術在全國范圍內的運輸與管理車輛體系建設汽車檢測站。交通部在20 世紀80 年代初期建設了我國首個汽車檢測站。建設該檢測站以後,交通部提出在多個省市逐漸建設汽車檢測站,公安部在交通部構建汽車檢測站的前提下迅速推廣與發展了汽車監理,全國在1990 年底已經擁有600 多個汽車檢測站, 編織 了全國范圍內的汽車檢測網路。同時,汽車運用的檢測與維修技術及設備已經獲得了較快的發展。全國范圍內目前生產汽車運用的檢測設備廠家已經超過了60 個,除了交通部之外,城建、機械等系列部門也快速進入了研製、生產汽車運用的檢測設備領域。我們已經完全可以自己生產一整套的汽車運用的檢測與維修技術設備,例如具有復雜技術的大型汽車底盤測功機、綜合分析發動機儀器等。為了能夠與汽車運用的檢測與維修技術互相配合,我國已經相繼頒布並實行了與汽車相關的檢測與維修的國家及行業標准。從綜合性能的汽車運用的檢測與維修站到汽車檢測與維修擁有的相關項目,這些基本上都已經達到了有法可依。

2 、汽車運用的檢測與維修技術發展前景

我國汽車運用的檢測與維修技術經歷了漫長的發展過程;從技術、檢測與維修設備的引入,到自主性的開發研究及應用推廣;從單一功能的檢測與維修到綜合性能的檢測與維修,獲得了極大的進步。特別是研製生產檢測與維修設備已獲得迅速的發展,逐漸拉近了與國外先進技術之間的距離。例如汽車運用的檢測與維修中的制動試驗台、側滑試驗台等,國內基本上可以自給自足,並且具有了各種形式結構。我們在這方面已經取得了較大的進步,可是相較於世界先進水平來說,還是存在著一定的差距.

2.1 規范汽車運用的檢測與維修技術基礎

我國在檢測與維修技術發展的過程之中,一般對硬體技術非常看重,輕視甚至忽略了較大難度、較多投入以及具有顯著社會效益的檢測與維修 方法 、標准限值等基礎技術的研究。伴隨著檢測與維修方法的不斷完善,和硬體相匹配的檢測與維修軟體技術將會日趨完善。我國在今後將會著重對下列汽車運用的檢測與維修技術基礎開展研究.

制定和完善汽車運用的檢測維修方法,例如滑行過程中的距離、加速產生的距離和時間、汽車發動機耗損燃料的工作效率等。2)企業在營運過程中需要制定關於技術狀況的檢測評定規則,統一規范全國范圍內的檢測維修技術要求。3) 針對具有綜合性能的大型檢測與維修設備編制正式的規則,同時確保該檢測站嚴格履行自身職責。

2.2 智能化的汽車檢測與維修設備

外國當前的汽車檢測與維修設備已經大量使用了機、電、光一體化技術,同時在測控工作中科學應用計算機,一些檢測與維修設備已經設計了專家職能體系,可以對汽車運用技術情況進行檢測,並且對發生故障的汽車具體位置與原因進行診斷,幫助維修人員對發生的故障情況迅速解決。我國汽車運用的檢測與維修設備當前在應用專家智能體系方面與國外還是存在著較大的差距。例如重點依賴進口的四輪檢測定位系統、發動機電噴綜合性能的檢測儀器等。我們應當在汽車運用的檢測與維修設備智能化方面加強發展力度。

2.3 管理汽車運用的檢測與維修網路化

我國綜合性的汽車檢測站一部分已經實現了管理計算機檢測系統,雖然管理計算機系統已經利用了計算機測控,可是各個站具有不同的計算機監控,即便已經利用了計算機技術網路,網路化的實現也僅僅是在站內。伴隨著不斷進步的管理與技術,汽車運用的檢測與維修技術在今後將會真正意義上的實現網路化,進而完成共享信息資源、共享硬體和軟體資源。在這個前提下,應用高速信息公路將全國范圍內的綜合汽車檢測站編織成一個網路,有利於交通部門對各個地區的車輛情況及時掌控。

3 建設汽車運用的綜合檢測維修站

汽車運用的綜合檢測維修站是一種集合了現代化的檢測技術、電子信息技術、計算機應用技術,在對汽車不解體的情況下進行檢測與維修的企業。它能夠在室內對車輛的各種參數功能進行檢測和維修,檢查出極有可能出現的故障,為准確、全面評價汽車的使用功能和技術情況提供重要根據。汽車運用的綜合檢測維修站既能夠在動力、經濟、環保、安全等方面對車輛進行檢測與維修,同時還能夠在科學教研方面對參數功能實行測試,檢測項目比較廣並且具有一定的深度,可以為汽車檢測、維修、設計等有關部門提供重要的依據。汽車運用的綜合檢測維修站重點是由一條甚至多條檢測線構成。檢測站具有的獨立完整性決定了其除了檢測線以外,還應當具有停車場所、試車道、清洗站、電氣維修區域、辦公與生活規劃區等。

為了節省汽車檢測的費用、場地、人員和提高汽車的檢測效率,當前汽車檢測設備的功能正從單機單功能向單機多功能的綜合測試台方向發展 為了節省汽車檢測的費用、場地、人員和提高汽車的檢測效率,當前汽車檢測設備的功能正從單機單功能向單機多功能的綜合測試台方向發展

結束語

汽車運用的檢測與維修技術是伴隨著汽車技術而迅速發展起來的。汽車在發展的初級階段,人們解決汽車產生的問題重點利用檢測與維修人員的工作 經驗 。隨著科學技術的不斷進步,尤其是計算機技術的迅速發展,汽車運用的檢測與維修技術也蓬勃發展起來。目前人們可以依賴各種現代化的設備儀器,在對汽車不解體的前提下實施檢測與維修。為了節省汽車檢測的費用、場地、人員和提高汽車的檢測效率,當前汽車檢測設備的功能正從單機單功能向單機多功能的綜合測試台方向發展。

[參考文獻]

[1] 郭鴻瑞.汽車主動安全新技術及其發展趨勢[J].車實用技術,2009.

[2] 王菊貞.淺談汽車維修行業的現狀及對策[J].現代商業,2010.

[3] 王靜文. 汽車診斷與檢測技術[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998: 90-

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㈦ 汽車燈光系統故障檢修畢業論文怎麼寫

我是從事汽修專業的你的這個問題我接觸過!汽車前照燈故障分很多種,至於一側燈光亮一側燈光暗是其中一種!我用豐田威馳講解一下。豐田威馳汽車燈光有兩個開關。一個是燈光開關一個是變光開關。當示寬燈全不亮可以判斷定光開關有問題,在繼續變換燈管時候兩側同時不亮可以判定變光開關有問題。
一側燈光不亮(變光開關、燈光開關都正常)由於威馳車沒有繼電器所以就去燈罩後面的插接器出檢測,沒問題再查燈泡。
一側亮一側暗文體就出自於有問題一側的燈光保險可能出現問題!
以上就是我對於汽車燈光故障的檢查分析故障車輛豐田威馳

㈧ 汽車照明系統故障診斷與維修論文開題報告怎麼寫

你的開題報告有什麼要求?
開題報告是需要多少字?
你可以告訴我具體的排版格式要求,希望可以幫到你,祝開題報告選題通過順利。

1、研究背景
研究背景即提出問題,闡述研究該課題的原因。研究背景包括理論背景和現實需要。還要綜述國內外關於同類課題研究的現狀:①人家在研究什麼、研究到什麼程度?②找出你想研究而別人還沒有做的問題。③他人已做過,你認為做得不夠(或有缺陷),提出完善的想法或措施。④別人已做過,你重做實驗來驗證。

2、目的意義
目的意義是指通過該課題研究將解決什麼問題(或得到什麼結論),而這一問題的解決(或結論的得出)有什麼意義。有時將研究背景和目的意義合二為一。

3、成員分工
成員分工應是指課題組成員在研究過程中所擔負的具體職責,要人人有事干、個個擔責任。組長負責協調、組織。

4、實施計劃
實施計劃是課題方案的核心部分,它主要包括研究內容、研究方法和時間安排等。研究內容是指可操作的東西,一般包括幾個層次:⑴研究方向。⑵子課題(數目和標題)。⑶與研究方案有關的內容,即要通過什麼、達到什麼等等。研究方法要寫明是文獻研究還是實驗、調查研究?若是調查研究是普調還是抽查?如果是實驗研究,要註明有無對照實驗和重復實驗。實施計劃要詳細寫出每個階段的時間安排、地點、任務和目標、由誰負責。若外出調查,要列出調查者、調查對象、調查內容、交通工具、調查工具等。如果是實驗研究,要寫出實驗內容、實驗地點、器材。實施計劃越具體,則越容易操作。

5、可行性論證
可行性論證是指課題研究所需的條件,即研究所需的信息資料、實驗器材、研究經費、學生的知識水平和技能及教師的指導能力。另外,還應提出該課題目前已做了哪些工作,還存在哪些困難和問題,在哪些方面需要得到學校和老師幫助等等。

6、預期成果及其表現形式
預期成果一般是論文或調查(實驗)報告等形式。成果表達方式是通過文字、圖片、實物和多媒體等形式來表現。

㈨ 汽車檢測與維修技術畢業論文怎樣寫摘要

1、題目:即標題,它的主要作用是概括整個論文的中心內容。題目要確切、恰當、鮮明、簡短、精煉。
2、目錄:反映論文的綱要。目錄應列出通篇論文各組成部分的大小標題,分別層次,逐項標明頁碼,並包括註明參考文獻、附錄、圖版、索引等附屬部分的頁次,以便讀者查找。
3、摘要:摘要是論文的高度概括,是長篇論文不可缺少的組成部分。要求用中、英文分別書寫,一篇摘要不少於400字。要註明3—5個關鍵詞。
4、前言:前言是相當於論文的開頭,它是三段式論文的第一段(後二段是本論和結論)。前言與摘要不完全相同,摘要要寫得高度概括、簡略,前言稍加具體一些,文字以1000字左右為宜。
5、正文:論文的正文是作者對自己的研究工作詳細的表述。
6、研究成果,表達作者對所研究課題的見解和主張,是全文的思想精髓,一般寫的概括、篇幅較短。
7、致謝:對於畢業設計(論文)的指導教師,對畢業設計(論文)提過有益的建議或給予過幫助的其它老師及同學,都應在論文的結尾部分書面致謝,言辭應懇切、實事求是。
8、 參考文獻:在論文中所引用、參考過的文獻,一般都應列出來。
9、附錄:在論文之後附上不便放進正文的重要數據、表格、公式、程序等資料,供讀者閱讀論文時參考。

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